活用管理工具 推动经营改善
“精益阿米巴项目”阶段性回眸
精益阿米巴,是把公司划分成一个个小的单元,各自独立核算,让全体员工参与经营。造纸一部、成品部、造纸二厂PM12 作为阿米巴试点区,在公司领导的大力支持和辅导老师的精心指导下,持续提升管理水平。自导入OEE(设备综合效率)、SMED(快速切换)和故障解析分析表等工具,各巴积极改善,寻求突破,取得阶段性成果。
一、去现状、提人效
成品部擦手纸线1~4 月份擦手纸线计划完成率、人均效率、台时效率均存在偏低。通过导入“故障解析说明”管理工具,对故障停机时间进行详细记录,并编制《无极变速调整》、《张力调整》等7 份OPL,利用班会进行理论与实操培训,员工掌握擦手纸机的故障分析与解决能力。5~6 月各项数据得到明显提升。
二、去瓶颈、求突破
造纸二厂PM12 检修更换毛布存在交叉作业、影响速度的问题。生产通过SMED 方式改善和优化,将更换毛布的整个作业流程分解为30 个步骤,并对每一个步骤进行分析,找出可以优化的空间,采取平行作业、提前作业等措施,取得明显效果。更换毛布时间从原来的4 小时缩短为3 小时,每次都能节约一小时,为生产赢得时间。后续还将通过设施完善进一步提升工作效率,力争将时间缩短至2.5 小时以内。
三、去浪费、创效益
造纸一部TM1 发现2~3 月份的复卷得率低于考核要求,复卷段损失较大。对此进行管理改善,在原有基础上建立班次得率跟踪表,对得率低于95% 的班组,要求在报表中注明原因;对得率低于90% 的班组,要求主管必须组织现场原因分析。通过日跟踪问题处理,6 月份同比3 月份减少损失140 吨左右。
这些成绩的取得让大家找到阿米巴推进的方向,也重拾信心。下一步,各巴将继续挖掘问题、完善管理、细化改善措施,推动阿米巴经营扎实落地。