改善工艺 降本增效
在包装用纸生产中,废纸原料所占比例日益增加。废纸的多次回用导致纤维质量下降严重,成纸质量难于满足应用要求。表面施胶作为一种可有效提高纸张强度性能的手段,现已成为包装用纸生产必要工序。PM10 目前采用的浸泡式施胶出现成纸下机后耐折次数下降明显,尤其高克重箱板纸。
针对施胶机现状,公司采取以下几方面进行优化:1)更换变形严重面、底层施胶梁溢流板(材料由合成塑料改用不锈钢);2)更换新的面层施胶梁溢流板(宽度增加 0.8mm);3)将溢流板与施胶辊之间间隔从3.5~4.0mm 下调至2.5~3.0mm;4)更换计量棒型号:面层采用 24V,底层采用 32U;5)优化淀粉蒸煮浓度、粘度,优化面、底层施胶淀粉浓度、粘度等,最终实现面、底层从浸泡式到膜转移施胶。
从成本方面来看,实现膜转移后,吨纸淀粉用量下降7kg,PM10全年节约淀粉1680T。在不额外增加干强剂用量,不提高木浆比例和废纸质量的情况下,耐折次数有了一定提高,且耐折衰减有了一定好转。
改善无止境,改善永远在路上。